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客户案例

选煤厂PLC控制柜升级案例:背景、执行与成效

本案例详细回顾金石为某选煤厂提供PLC控制柜升级服务的全过程。客户原有控制柜运行多年,模块老化导致停机频发,影响生产连续性。金石工程师现场评估后,制定分阶段升级方案,更换核心模块并优化控制程序,最终系统稳定性显著提升,故障率降低50%,生产效率提高30%。通过本案例,您可以了解金石在工业控制设备升级方面的技术实力与服务流程,为类似项目提供参考。

金石工程师在控制室检查PLC控制柜,准备升级改造
背景

华北某选煤厂PLC控制柜运行超过十年,模块老化导致停机频发,影响生产连续性。厂方希望在不影响正常生产的前提下,通过升级提升系统可靠性。

问题

控制器型号老旧、备件难寻;I/O模块触点氧化导致信号不稳定;柜内散热不良;改造时间窗口仅48小时,且需保留操作习惯。

方案

保留柜体,更换核心PLC控制器和部分I/O模块,优化布线,提前在工厂完成预制和调试,并提供现场培训。

执行

3名工程师在44小时内完成拆除、安装、接线、程序下载和联调,解决信号偏差问题,提前4小时完工。

成效

系统运行稳定,故障率降低50%,生产效率提升30%,客户对响应速度和专业度表示满意。

过程记录

执行过程、资料变化和复盘结论

案例页只展示准备好的项目过程记录,不补写客户事实或夸大成效。

资料表

实践过程与资料变化

本表按阶段梳理升级过程中的难点、执行动作、过程记录和阶段结果,便于客户对照自身项目评估可行性。

阶段难点执行动作过程记录阶段结果
现场勘查旧控制器型号停产,备件难寻两名工程师实地记录配置与运行参数勘查报告含型号、接线图、故障记录明确改造范围和约束条件
方案设计48小时施工窗口,不能影响生产制定核心模块升级+局部改造方案方案书含选型、预算、时间计划客户确认方案,签订合同
预制调试需保留操作习惯,减少培训成本提前编写程序,模拟调试,预制接线程序测试报告、操作手册现场施工时间缩短至44小时
现场施工联调发现信号偏差调整滤波参数,加装隔离器施工日志、变更记录48小时空载试运行无报警,客户验收
资料表

复盘结论与后续建议

本表从观察点、效果表现、原因判断和后续建议四个维度总结项目经验,为类似项目提供参考。

观察点效果表现原因判断后续建议
施工时间控制44小时完成,提前4小时提前预制和模拟调试减少了现场工作量推广预制化施工模式,进一步压缩窗口
系统稳定性故障率降低50%,无非计划停机新控制器运算速度快,散热改善建议客户每3年进行设备健康评估
操作习惯保留工人培训半天即能熟练操作界面风格和操作逻辑保持连贯升级前提供模拟环境让工人试用
客户满意度生产效率提升30%,客户高度满意方案贴合实际,沟通充分建立长期回访机制,提供远程诊断

反馈记录

5 / 5

案例上下文:瓦斯监测系统出问题时,金石工程师当天就到现场,诊断出传感器老化,更换后系统稳定,没有耽误生产。

张工某煤矿设备工程师

系统恢复稳定,误报消除,安全生产得到保障。

5 / 5

案例上下文:PLC控制柜升级方案很专业,只换了必要模块,没有让我们花冤枉钱,运行半年没出过问题。

李经理选煤厂采购负责人

设备稳定性提升,生产效率提高约15%。

5 / 5

案例上下文:年度配件供应协议帮我们省了很多心,按季度配送,库存压力小了,紧急情况也能及时调货。

王总某矿山企业总经理

库存成本降低30%,配件供应及时率100%。
说明

背景

该选煤厂位于华北地区,已运营超过十年,其核心生产环节依赖多套PLC控制柜完成洗煤、分选、输送等工序的自动化控制。随着设备使用年限增加,控制柜内的PLC模块、电源模块及通讯接口逐渐老化,系统响应速度变慢,偶尔出现停机现象,对连续生产造成影响。

厂方设备管理部门曾尝试通过更换个别故障模块来维持运行,但受限于旧型号停产、备件采购周期长等因素,维修成本逐年上升,且停机时间难以控制。厂方希望找到一种既能提升系统可靠性,又不会造成长时间停产改造的解决方案。

金石技术团队在接到咨询后,安排了两名资深工程师前往现场进行实地勘查。工程师详细记录了现有控制柜的型号、配置、接线方式以及运行参数,并与厂方电气负责人沟通了历史故障记录和生产停机容忍度,为后续方案设计奠定了基础。

金石工程师在选煤厂控制室勘查现有PLC控制柜
工程师现场勘查,记录控制柜配置与运行状态
说明

问题

经过现场勘查和技术分析,金石团队识别出三个核心问题:第一,原PLC控制器型号老旧,运算速度慢,且厂家已停止生产,备件获取困难;第二,部分I/O模块触点氧化,信号传输不稳定,导致传感器数据偶发丢失;第三,控制柜内部布线混乱,散热不良,夏季高温时段容易触发过热保护停机。

此外,厂方对改造时间有严格限制:只能安排在月度检修的48小时窗口内完成,不能影响正常生产排班。这意味着升级工作必须高度集约,且需要提前做好所有预制和测试工作。

厂方还担心升级后操作界面变化可能导致工人不适应,因此要求新系统尽量保留原有操作习惯,同时提供必要的培训。这些约束条件使得简单的整体更换方案不可行,必须采用定制化的升级策略。

说明

方案

基于问题诊断和客户约束,金石提出了“核心模块升级+局部改造”的方案:保留原有控制柜柜体和大部分接线端子,仅更换PLC控制器、部分I/O模块及电源模块,并重新优化柜内布线。新控制器选用兼容性好的主流型号,运算速度提升3倍,且支持远程诊断功能。

为了满足48小时施工窗口,金石提前在工厂内完成了新控制器的程序编写、模拟调试以及模块预制接线。同时,为厂方电气人员准备了操作手册和为期半天的现场培训课程,确保工人能够快速上手。

方案还包含了一个为期6个月的质保期,期间金石提供远程技术支持,并在必要时48小时内到场处理。厂方对方案的可行性表示认可,双方签订了升级服务合同。

金石工程师安装新PLC模块,重新整理柜内布线
新模块安装与柜内布线优化,确保散热与信号稳定
说明

执行

升级工作按计划在月度检修期间展开。金石团队共3名工程师到场,分为两组:一组负责旧模块拆除和新模块安装,另一组负责接线核对和程序下载。整个过程严格按照预先制定的作业指导书进行,每完成一步即由质检员确认。

在程序下载后的联调阶段,工程师发现一个模拟量输入通道的信号偏差超出预期。经过排查,原因是现场传感器接地方式与旧系统不同。团队现场调整了程序中的滤波参数,并在端子排上加装了隔离器,问题得以解决。

全部工作耗时44小时,比预定窗口提前4小时完成。随后进行了48小时的空载试运行,所有信号正常,未出现任何报警。厂方电气负责人签署了验收确认单,并对金石的响应速度和专业度表示满意。

说明

复盘

升级完成后三个月,金石进行了回访。厂方反馈:系统运行稳定,未发生非计划停机;生产效率提升约30%,故障率降低50%。操作人员经过培训后已能熟练使用新系统,对界面变化适应良好。

本次项目的成功关键在于:充分的现场勘查和问题预判、提前的预制和模拟调试、以及分阶段实施的精细管理。同时,与厂方电气团队的紧密沟通也确保了改造方案贴合实际需求。

基于本次经验,金石建议客户建立关键备件库存清单,对老旧设备进行定期健康评估,并考虑将远程诊断功能纳入日常运维,以进一步降低突发故障风险。金石也计划将本次升级方案标准化,为类似选煤厂、选矿厂提供可复制的服务。

PLC控制柜升级前后对比:左侧为旧柜杂乱布线,右侧为新柜整洁有序
升级前后对比:柜内布线从杂乱到规范,散热与维护性显著改善

相关问题

PLC控制柜升级需要多长时间?

升级时间取决于改造范围和现场条件。本案例中,我们在48小时检修窗口内完成了核心模块更换和程序优化。对于更复杂的系统,可能需要3-5天。金石会在勘查后提供详细的时间计划,并尽量安排在客户的生产低峰期进行。

升级后原有程序还能用吗?

我们会尽量保留原有的控制逻辑和操作习惯,但可能需要根据新控制器的特性进行程序移植和优化。本案例中,我们重新编写了程序,但保持了相同的操作界面风格,使工人无需大量重新培训。